小型挖掘机发生差错的主要原因与液压主泵、泵调度器、主控制阀上的行程阀芯、中心接头和行程电机等液压元件以及先导压力和轨道张力有关。因此,进行了以下检查:
首要,检查两条轨道的张力是否相同。分别支撑两个履带行走带,检查履带大下沉量与底盘水平线之间的距离。效果均在标准范围内(一般路面为320-340mm,泥质路面为340-380mm,砂岩和积雪为380mm)。
其次,从仪表板上检查前、后泵的先导压力是否一同。假设它们不一同,则应进行调整,以便当发动机减速(发动机)时,前泵和后泵的先导压力为3.2MPa,高速时为4MPa。
然后,将跋涉电机的高压油管与中心接头交流,假设在试验机中缺点现象发生改变,则可以消除右跋涉电机,否则右跋涉电机出现缺点,应将跋涉电机拆开。检查找出缺点的原因。
主控制阀与中心接头之间左右行程的四根油管交流。假设缺点现象在试验进程中发生改变,则中心接头或许出现缺点。否则,中心接头有缺点,应撤消。翻开并找出失利的原因。
对左右行程控制阀的阀芯进行检测,发现阀芯在阀体内是柔性的,没有损坏,可以消除控制阀。
当两台主泵调度器交流时,发现工作差错的缺点也发生改变,然后可以在调度器上判别缺点,否则缺点应该在液压主泵上。
通过对上述进程的检查,可知缺点应在泵调度器上。在拆开调度阀时,发现阀芯上的O形环现已老化和损坏,导致阀芯运动不灵敏,无法正常调度斜盘角度,然后使后泵排量变小,行走速度变快。慢待速度,机器在开车时向右转。
清洗泵调度器,替换O形环,小型小挖掘机,设备试验机时缺点消失。
柴油机在运用进程中常常发生活塞燃烧缺点。当气缸内发生活塞烧坏时,气缸不能作业。因此,气缸的排气管不具有作业温度,小型小挖掘机重量,整机发生的现象是排气管宣告白烟,作业较弱,温度灵敏上升。
活塞燃烧的方位,通常在活塞的头部或裙部。原因在于以下几个方面。
(1)缸内喷油器的喷油压力过大,供油时间太早。此时,该气缸的活塞将处于前期爆轰情况,并将在高压、高速和高温的恶劣条件下作业。活塞的部分高温是由热应力会合引起的。因此,活塞的紧缩、温度、热负荷和疲乏强度下降,并且活塞顶部由于过热而逾越材料的熔化温度,这将导致燃烧现象。
(2)柴油机的温度过高,活塞不能很好地润滑,小型小挖掘机运用,然后引起干抵触,导致活塞燃烧和熔化。
(3)活塞与缸套之间空地过小,导致活塞熔化。
(4)活塞销孔与活塞销过密配合会导致活塞烧坏。
现在,大多数工程机械柴油机选用全浮式活塞销。这种活塞销在活塞冷却时不会在活塞孔中旋转。活塞销孔在热情况下胀大,活塞销可以旋转。在柴油机的检修中,常常选用活塞销孔扩孔器。当柴油机发热而活塞温度抵达峰值时,活塞销孔的胀大不允许销旋转。当活塞与连杆结合时,由于活塞销孔太紧或有不同的中心,活塞销在第2次进入活塞时不可避免地拉伸变形。由于活塞变形或销在孔内不旋转,活塞热胀大失常。其他,在装置时,不合理地碰击活塞销,使活塞的圆度、活塞裙部的轴承面等失掉标准。在气缸的高温情况下,活塞裙部推力面两头的凸起表面首要与气缸壁接触,然后增大单位面积的抵触系数。毕竟,活塞的表面层是金属硫化的,对活塞的抵触表面构成损害。
(5)气缸套散热效果差,以6102柴油机为例。为了使它们在维护进程中更紧密地联接,在气缸套的外缘周围施加一层厚厚的强胶。也就是说,气缸套由于散热效果差,而活塞燃烧。
这是由于柴油机运用的是具有非常薄的壁的干缸套,而外边沿表面不直接触摸冷却水。可是,相对于缸体而言,缸套与缸套冷却水腔之间存在必定的厚度,因此其导热性较差。
由于活塞处于作业情况,所以温度很高。活塞温度的热量通过活塞环传递到气缸套,然后通过气缸套冷却水,然后冷却活塞。可是,气缸套在外缘周围有一层厚厚的胶层,这些胶块导热性差,不能通过活塞套将热量从活塞传递到冷却水。这样,活塞或许失掉其冷却基座,胀大率增加,然后导致活塞与气缸壁之间的强抵触。一同,跟着柴油机气缸温度的升高,活塞温度升高,使活塞不能冷却,发生热疲乏,毕竟导致活塞燃烧和粘接气缸。
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